
維保分廠合成氨裝置檢修一班承擔合成氨裝置日常檢維修工作,2023年以來,班組不斷細分量化管理,加強班組建設,圍繞安全生產、降本增效,技能培訓促進管理提升,實現班組精細化向精益化跨越,近日在2023年度中國設備管理大會上獲得“創新班組”稱號。 抓實安全管理,助推班組實現本質安全。班組以安全培訓系統化、過程管控標準化、執行流程閉環化開展工作。堅持每周五開展五個一班組安全活動,梳理出本周班組安全管理存在問題,制定下周重點工作安全方案,有效提高風險辨識能力,強化風險管控,提升應急處理技能,讓班組安全培訓與過程管理及時轉化為推動檢維修工作的安全保障。持證上崗率100%,班組級隱患排查整改率100%,三違對標完成率>99.6%,2023年未發生一起人員傷害和設備事故,班組安全文化建設與本質化水平整體性提高,并榮獲公司維保分廠創新型標桿班組稱號。 夯實基礎管理,助攻設備績效指標穩步提升。班組結合個人特長,制定設備包聯機制,堅持一日兩上崗,結合設備點檢制度,利用設備點檢儀精密點檢,及時了解設備運行狀態,采集運行指標數據,研判發展趨勢。倡導重維護、重質量、重效率理念,定期組織設備緊固、潤滑、清理、防腐等維護工作,在做實做細設備基礎管理下,保運范圍內設備完好率達到100%,裝置區內氣化撈渣機、破渣機、除氧水泵、高低壓煤漿泵等工況極為惡劣的關鍵設備運行周期均超出預期水平,灰水循環泵、鎖斗循環泵連續運行水平更是突破歷史最高紀錄。 激活創新動力,助力維修效率降本增效雙提升。創新是推動班組適應企業發展的動力,也是從根本上提升管理的利器,班組通過搜集合理化建議,積極開展“三小一練”“五小創新”活動,以業績論英雄,班組員工自發鉆研各種檢修專用工具,使棒磨機的大修周期從25天縮短至19天,貧甲醇泵、高壓鍋爐給水泵大修周期從7天縮短至5天以內。積極開展設備改造,氣化爐運行周期延長至一年以上,榮獲發明型專利的授權。通過多級高壓鍋爐給水泵平衡套密封方式的改造,解決平衡室易沖刷泄漏導致不平衡的難題,節約備件及人力的浪費,榮獲實用性專利授權。為系統長周期穩定運行提供堅實的保障。 強化一專多能,開辟保運效能量質雙升新局面。班組充分挖掘內部潛力,利用工時杠桿效能,形成能競則競,能比盡比,公平公正、公開透明的思路,激活勞動與分配激勵機制,不斷淬煉一專多能精英工匠,培育適應企業高質量發展需求的專業隊伍支撐,持證上崗率100%,不斷為隊伍開辟新領域,注入新動能。前半年,自主承擔腳手架搭設、高壓清洗任務共計98項,減少外委費用3萬余元,針對換下閥門、法蘭、托輥、磨輥開展修舊利廢工作80余項,節約材料備件費用約13萬元以上。班組通過查閱資料,現場反復實踐,自主攻關完成單螺桿水潤滑空壓機、調速型液力耦合器5臺次大修任務,節約返廠維修費用約20萬元,為保運開拓出量質雙升的新局面。 聚焦作風建設,緊扣班組凝聚力賦能保運主業。班組是企業的基石,是企業生產的保障,是設備保運的一線組織,時常會遇到急難險重的問題,檢修一班凝心聚力,積極發揚“三特精神”,對二氧化碳壓縮機、汽輪機、氨冷凝器等機組檢修、大件吊裝等任務進行提前模擬演練,細化流程,提前完成任務。遇到系統電網波動,班組總是第一時間沖在一線,干在一線,為快速完成任務,制作氣化爐連投、機泵維修移動式專用工具箱,所承擔氣化爐連投、機泵搶修等急難險重工作任務,檢修效率屢創新高,多次受到分廠表揚與嘉獎。此外,在6S日常管理、臺賬記錄、綜合管理方面,保持抓大不放小工作態度,走在分廠前列。 冰凍三尺,非一日之寒,主業做精,非一日之功。實踐證明,只有保持樂于吃苦的勁頭,歷經艱苦歲月的磨礪,才能破繭成蝶,浴火重生,合成氨檢修一班將繼續發揚敢于面對困難的勁頭,追求實干樸素的工作姿態,持續保持隊伍的青春活力,為公司高質量發展貢獻一線力量。(維保分廠 薛鵬)