
中國化工報:陜化公司煤漿提濃創歷史最好水平
進入2021年,陜化公司圍繞水煤漿提濃多措并舉不斷優化,2月份水煤漿濃度提升到62.8%以上,創歷史最好水平。氣化爐煤漿反應效率明顯提高,產氣量隨之提升,為合成氨生產高效穩定長周期運行奠定基礎。
合成氨生產中,高濃度的水煤漿對系統高效穩產發揮著重要作用。陜化公司控制原料煤粒度,滿足煤漿提濃要求。原料煤的硬度、粒度是煤漿提濃的基本要求,硬度或粒度大時,煤粒不易被磨細,制取的煤漿粒度粗、穩定性差、不利于輸送;原料煤的硬度低或粒度小時,制取的煤漿粒度變細,易于制取高濃度煤漿。氣化分廠從原料煤進倉入手,嚴把進煤質量關,對煤種、硬度、粒度、灰分、含水量嚴格篩選,從源頭上防止不合格煤種進入系統。
優化磨機磨棒級配,改變煤漿粒度分布。磨棒級配直接影響煤漿粒度分布的合理與否,在煤種不變時,調整磨棒級配能夠有效調節煤漿粒度分布。技術組經過調研,對磨機內部磨棒級配進行了調整,提高磨棒硬度,增加磨棒重量,定期給磨機補加鋼棒,從而提升磨機制漿能力,達到了煤漿粒度分布要求。
改變磨機密封方式,穩定煤漿濃度。以前磨煤機筒體采取螺栓加膠墊的方式密封,膠墊易老化,檢修頻次高,磨機運行周期短。經過研究討論,陜化公司改用填料,不僅密封效果好,而且密封時間長,有效減少了磨機檢修頻次,延長了磨機運行周期,提升了磨機制漿能力,穩定了煤漿濃度。
改進煤漿添加劑,增強煤漿提濃。水煤漿添加劑在煤漿提濃過程中能改變煤漿粘度,決定著煤漿的流動性和穩定性。氣化分廠技術人員及時調整添加劑材料配比,確保煤漿粘度符合工藝指標。此外,氣化分廠還通過對磨機滾筒篩末端實施增加擋板改造,提高煤漿掛漿。增加回流裝置,對煤漿進行二次研磨,提供小粒度煤漿等手段,保證煤漿濃度。(張鐵靜)