
化工企業碼垛機是生產線的末端裝置,擔負尿素成品包裝碼垛任務,是保障產量完成的關鍵。公司秉持用“緊日子”過“好日子”理念,從節約成本層面出發,決定從其他裝置優化一套碼垛機流水線備用,實行“開三備一”模式保生產穩定。維保分廠接到任務后迅速響應,僅用5天時間便完成了兩臺碼垛機的拆除遷移和改造安裝,為尿素系統生產提供了堅實保障。 迎難而上 設備無損遷移 此次任務的核心是將其他裝置可優化的碼垛機移至尿素生產系統。任務涉及多個生產區域,碼垛機體積龐大無法通過常規運輸。面對這一難題,維保分廠將設備化整為零,分批次通過叉車和運輸車輛轉運,開辟臨時轉運通道,安排專人全程監護,確保設備部件無磕碰無遺失。此次遷移涉及多方協作,維保分廠提前規劃運輸路線,最大限度減少對生產的影響,在大家的共同努力下,拆卸運輸工作僅用2天便順利完成。 攻堅克難 設備精準就位 設備運輸到位后,安裝環節又面臨一系列技術難題。碼垛機就位時,現場鋼結構橫梁高度不足,導致設備無法進入指定位置。技術團隊經過現場勘測,決定對橫梁進行局部切割,待碼垛機就位后重新焊接加固。這一方案既保證了結構安全,又避免了大規模改造的耗時問題。尿素生產線進料口與碼垛機的尺寸不匹配,無法直接安裝,維保分廠組織技術骨干測量數據,連夜加工制作專用變徑短接,完美連接兩端接口,確保了物料的順暢流通。 精益求精質量嚴格把控 碼垛機作為精密設備,其與包裝機的對中精度直接影響整條生產線能否流暢運行,稍有偏差便可能導致停機或包裝不合格。面對這一核心問題,技術團隊日夜鉆研,查閱資料請教專家,通過反復調試與測量,最終采用校準技術,將碼垛機與包裝機的中心偏差控制在標準范圍內。同時,為防止焊接電流對碼垛機精密電路造成干擾,維保分廠嚴格要求焊接作業規范,避免儀表儀器過電燒毀。從設備遷移到安裝調試,維保分廠全體人員爭分奪秒,用時5天完成任務。 此次任務的成功,展現了維保分廠敢打硬仗、能打勝仗的團隊精神和高效協同的強大執行力,也是公司持續深化“四種經營理念”的生動實踐。(維保分廠 田永健 喬琳崴)