
在安全生產的嚴峻形勢下,為消除重大事故隱患,確保液氨儲罐安全穩定運行,一場精心策劃、嚴密實施的檢修行動正如火如荼展開。本次檢修圍繞液氨儲罐內罐檢測與金屬軟管更換兩大核心任務,以規范流程與嚴格標準為準則,全力保障設備安全性能。
此次檢修的目的明確而關鍵,一方面按規范完成液氨儲罐內罐檢測,全面排查潛在隱患;另一方面依據專業設計要求,將液氨金屬軟管替換為法蘭短管連接,從根源上消除重大事故隱患。在工藝處置方案的制定上,秉持“一檢一備”原則,科學規劃儲罐液位控制、剩余液氨處理、氮氣置換等環節,每一步都經過嚴謹考量,力求將風險降至最低。
以V9401A罐金屬軟管更換為例,工藝處置過程盡顯專業與細致。從前期降低儲罐液位,到剩余液氨處理,再到氮氣置換、盲板隔離等步驟,每一個操作都有明確的標準與流程。例如,在氮氣置換環節,嚴格控制壓力與溫度,確保氨含量低于安全標準;注水沖洗時,合理控制注水量與壓力,防止負壓產生,保障作業安全。
氨罐投用方案同樣嚴謹周全。投用前的檢查確認工作涵蓋設備、閥門、儀表等多個方面;氮氣置換、氣密試驗等流程嚴格把關,確保設備符合運行要求。在液氨貯罐降溫過程中,更是精確控制降溫速率,實時監測各參數,保障設備平穩過渡。 安全環保工作始終貫穿檢修全過程。檢修前,各類安全環保用品準備齊全,施工人員接受全面安全交底;作業過程中,針對涉氨作業、動火作業、臨時用電等不同風險,制定詳細防范措施,專人監護、實時監控,確保萬無一失。同時,環保措施完備,對可能出現的氨泄漏及時噴淋洗消,妥善處理洗消廢水,守護生態環境。
此次液氨儲罐檢修行動,是對安全生產責任的堅守,更是對安全防線的加固。合成分廠全體員工以高度的責任感與專業素養,嚴格執行每一項操作,確保檢修工作安全、高效完成,為企業的安全生產與穩定運行奠定堅實基礎,也為筑牢安全生產防線書寫了生動注腳。(白航)