
六月份以來,復肥市場波動變化,料漿法二銨需求加大,面對這刻不容緩的有利時機,磷銨分廠審時度勢,搶抓機遇,精心組織一銨裝置料漿法二銨生產,深挖系統潛力,實現粉、粒同開穩定運行。連日來日產不斷刷新,6月25日,一舉突破日產580噸大關。不僅檢驗了大檢修清理、檢修的質量,也有力驗證了單元生產能力。促使一銨裝置生產駛入了快車道,煥發出強大的動能,為今后的生產組織提供了更多選擇依據。
分礦操作,穩定稀酸生產。針對原料磷礦變化,造成產品養分趨勢走低,分廠及時調整思路,將磷礦配礦再細化、深化,實現一、二套過濾裝置分礦生產。鐵、鋁雜質≥4.5%的四川磷礦配礦后進入5#球磨機供給一過濾,用于料漿法一銨裝置生產。雜質低的開磷礦與山峽礦配比后進入4#球磨機供二過濾及大濃縮生產,用于傳統法二銨裝置生產。分礦操作后,磷酸生產好轉,稀酸出酸穩定,稀酸槽液位充足,為一銨生產創造了便利條件。
持續技改,激發裝置活力。利用本次大檢修,對一銨裝置熱風爐進行改造。邀請廠家人員對爐膛進風口重新設計,對爐膛內進風分布器進行改造,確保爐膛兩側進風量匹配。改造完成后熱風爐節能效果明顯,在滿足系統高產前提下,天然氣單耗較之前下降5m3/噸;粉狀一銨包裝前期為人工接袋,為了提高包裝效率,改善現場環境,本次大檢修,新安裝一臺自動稱重噸包機,配備布袋除塵器,在提高粉狀一銨包裝效率的同時現場環境大為改善。新包裝機投用后,原有每班的6名操作人員,減少為現在的每班4人,進一步壓降了用工人員成本。
粉粒平衡,細化過程控制。料漿法生產,粉粒同開,共用一、二效制取料漿,共用天然氣爐提供熱風干燥。過程控制和兼顧平衡工藝是生產的關鍵。工藝組在前期生產摸索的基礎上,重點在料漿的濃縮和物料的干燥上下功夫。通過制定標準化的換熱器清理檢查流程,根據配礦后磷酸分析指標,動態調整料漿濃縮工序控制指標,確保一、二效換熱器運行穩定,為后工序提供充足的合格料漿;通過對噴粉塔認真細致檢查清理,確保進塔干燥熱風量滿足生產需求,同時動態調節兩臺熱風機風門,為粉、粒兩套系統匹配合理干燥熱風量,確保雙系統穩定運行。在養分控制方面,工藝組對料漿比重、中和度、成品水分重點管控,同時根據粉、粒產品養分變化,及時調整硫酸銨母液和固體硫酸銨的添加量,在確保產品質量的前提下,壓低養分,減少養分過剩造成損失。
增產增效是磷銨今年追求精益管理,實現能效提升的重點工作。當前,通過分類配礦、分礦配酸,不僅拓寬了不同品位磷礦的適應性,在一銨裝置粉粒同開情況下,日產持續突破550噸,為磷銨總產量穩定打好了堅實基礎。