
這一項油品回收利用小探索 帶來消耗下降費用節約
尿素分廠13萬噸裝置兩臺高壓氨泵為九十年代投用的老機器,五聯往復式柱塞泵存在著運動部件多,摩擦副多,油品消耗高等問題。二十余年來,一直使用油品為150#抗磨液壓油,每月消耗5大桶(170kg/桶),消耗大、費用高,每次加油時,看著黃亮亮的油品傾入注油器內,操作人員在嚴格執行三級過濾之外,內心更多的還有一種成本流失而引發的惆悵…… “如此大的油品用量能不能減少,或在保證油品品質不變的情況下,能不能重復利用呢?”帶著這些問題,13萬噸尿素技術人員突出目標導向、結果導向、問題導向,多次與27萬噸尿素技術人員在現場交流,在辦公室里研討,切實把對標學習、交流研究成果轉化為節能降耗的具體舉措。 經過反復交流、探討,最終一致認定,13萬噸尿素高壓氨泵注油器使用過的油品可以二次利用。為確保潤滑油品質量,通過制定詳細方案,最終在2023年5月份,對該泵注油器使用過的油品進行回收、沉淀、三級過濾處理,經質量計量中心分析各項指標合格后,再次加注至該泵注油器使用。 運行兩個月以來,原油品消耗降低了2桶/月,每桶油按3000元計算,一年節約費用約7.2萬元,節約成本效果明顯。 近幾年來,公司在設備管理對標板塊,持續以節能降耗為重點,旨在有效降低檢維修費用。尿素分廠積極響應,持續眼睛向內,練好內功,緊盯老舊設備機物料消耗高的問題不放松,逐項反思問題的根本原因是什么?需要改進什么、提升什么?理清影響發展的“瓶頸”和“短板”,自我加壓,不斷突破。 通過持續以對標管理為抓手,不斷改進創新,讓老裝置的消耗穩中有降,最終實現設備運行平穩,檢修費用合理下降。(機械動力部/劉江涌 尿素分廠/王探朝)