
走進52萬噸尿素鈍化空氣風機廠房,一臺深灰的外殼的風機矗立在廠房東側,天藍色的標識牌讓人眼前一亮,機身外表新穎,走近機身,基本聽不到運行噪音。原有運行十余年之久的2臺風機,每年都要進行一次外委大修,運行3個月就要更換一次空氣濾芯和水濾芯,維修費用及運行成本高、維修周期長、功耗高等一系列問題日益凸顯。機械動力部主動出擊,開展技術攻關,通過聯系專業廠家及多方學習交流,了解到一項行業新技術——空氣懸浮式風機。 該新設備旋轉部件為空氣軸承,它通過利用高速旋轉力而自浮動,結構簡單,不需要供油裝置及附加裝置。旋轉軸直接連接到葉輪,并通過空氣軸承形成無油潤滑系統,連續運行周期明顯延長,摩擦系數小,電耗低。走近機身,基本感覺不到設備的運行噪音,大大減少了生產現場的職業危害因素。此外,維護保養簡單,費用低,節能降噪,綜合性能突顯。去年3月26日,采用該新技術的設備經過調試投入運行。截止目前,已連續穩定運行近一年時間,基本實現零故障。 近兩年,公司在設備管理方面集中攻關,技改超越,積極開展技術改造,推廣新技術、新材料應用,破解“卡脖子”關鍵技術難題。共組織完成了技術改造70項,推廣新技術、新材料應用7項。其中,采用超級包涂層和冷纏防腐技術,有效解決了氨管線、甲醇管線腐蝕減薄問題,消除了安全隱患;2#、3#爐水冷壁管噴涂耐磨層,3#爐3臺磨煤機內錐體涂耐磨涂料,大大延長使用周期,檢修費用和人員檢修勞動強度大幅下降;磷銨428風機聯軸器改為永磁調速器,電機改為節能電機,不但延長設備運行周期,而且節能顯著。 2023年是公司“降本增效”年,今年的設備管理工作重點將緊扣科技創新,推動健康持續發展,促進科技成果轉化。以積極應對“三高一長”設備問題為中心,節支降耗和科技創新為兩個著力點,主要大力推廣永磁電動機、空氣動壓懸浮軸承等新技術,實現節能、降耗,突破系統安全穩定運行瓶頸。這些技改項目實施見效后,對減少設備故障,節約檢修費用具有重要意義。(機械動力部 張偉)