
迎難而上 他們讓壓泥系統真正實現“間歇式”開啟
“3號送料泵運行正常,4號送料泵運行正常,壓泥機進泥量正常。”
日前,隨著氣化分廠污水處理工段當班班長在線匯報,污水處理壓泥系統終于告別了以前頻開頻修的被動局面,真正實現了設計上的間歇式開啟。
壓泥系統是氣化廢水、一臺階、二臺階、三臺階混合污水正常排放,SBR池正常運行的重要前提條件。在運行之初,就一波三折,如同“九曲十八彎”,“曲”“彎”都有難。污泥池第一次接收污泥時,從污泥池到螺桿泵管線就因為拐彎太多,且低進高出導致管線堵塞嚴重,研究討論后,采取進口總管增加一路反沖水的辦法,解決了地埋彎管堵塞問題;后續運行中,又接連出現螺桿泵填料漏,螺桿、螺桿套損傷等等,備件采購的速度跟不上更換速度,經常性出現三臺螺桿泵不能正常運行的情況。分廠領導經過多方考證,借鑒同行經驗,添加了一臺離心送料泵,解決了螺桿泵漏問題。
沒想到螺桿泵問題解決完,離心泵運行后又出現了打量大,壓泥機調理箱溢流,調整頻繁且控制極為困難。分廠逢山開路、遇水架橋,抽調骨干人員組成專項攻關小組,摸索實踐。調理箱溢流,加裝回流管,用回流閥門和壓泥機進料閥門共同調整控制壓泥機進泥量;壓泥機運行過程中,出現大量的泥從上下濾布中間擠出來流進地溝,就在上濾布氣源控制總管加裝減壓閥,控制上濾布氣源壓力;污泥池積泥之后清理困難,就對污泥池攪拌器進行改型,降低送料泵進口管線高度,增添新泵。經過攻關小組人員的不斷艱辛攻關,持續了多年的壓泥系統頻開頻修的被動局面終于徹底改觀,系統設備煥然一新,運行狀態達到了設計時的標準。
目前,壓泥系統運行正常且效率較高,實現了設計上的間歇式開啟,污泥池持續處于中低液位運行。(氣化分廠 田姣)