
5月中旬,塑業公司吹膜工段原料工藝調整方案取得階段性成功,徹底解決了多年來吹膜工藝黏連的困擾。
塑業公司吹膜工段負責各類包裝袋內膜的生產任務,下接圓織、內粘及裁印工段,是包裝袋生產的重要環節。每逢盛夏,內膜黏粘問題便是一件讓幾個工段都“頭痛不已”的事情。究其原因,則源自吹膜工段原料之一EVA聚乙烯。此種聚乙烯因融化溫度低、粘性大、附著力好,因而是保證包裝袋內膜與外袋充分黏連的重要原料。但伴隨夏季氣溫攀升,設備溫度也隨之水漲船高,雖小心呵護,生產出來的內膜未等進入下游圓織工段,布輥內側仍大量黏連,僅此一項浪費多時可達15%。然雖成功渡過圓織工段,再進入下游裁剪工段,因其熔點較低,布輥經熱切后,切口便迅速黏連,裁剪工段操作工不得不人工將一條條切口搓開。隨著近年塑業公司產能的不斷擴大,裁剪工段日產量約10萬套,僅此搓口工作便為操作工造成很大的工作負擔。
2021年,塑業公司以“瓶頸問題”為導向的對標主題思想,針對此問題前往渭化、蒲化、山西運城好仕達等多家塑編行業兄弟單位調研,終于在原料工藝配比方面尋得突破。后經兩個多月的工藝調整試驗,至5月中旬,吹膜工段原料工藝調整方案取得階段性成功。生產出的新內膜在粘合性、開口性等方面都取得大幅度提升,徹底解決了多年來吹膜工藝黏連的困擾,更極大的減輕了下游裁剪工段工作量,在包裝袋的質量提升上更進一步。經測算,若全力推行此項工藝實施開展,全年可杜絕內膜浪費約122萬條。
“千淘萬漉雖辛苦,吹盡狂沙始到金”,塑業公司對標工作始終堅持“目標引領、問題導向”的原則,將對標工作融入日常,不斷排查、梳理生產運營的薄弱環節,尋醫問藥,攻堅克難,精益求精,為生產系統的不斷升級提供強勁動力。塑業公司將繼續不忘初心,團結奮戰,為陜化公司不斷提升效能,創造健康良性發展的現代化企業添磚加瓦。(李亞圓)