
2#鍋爐磨煤機分離器改造順利完成
動力分廠是陜化能量消耗大戶,每天消耗原煤1700多噸。自投產以來,磨煤機磨出的煤粉細度偏大,致使煤粉燃燒不完全,爐渣含碳量在10%以上。降低爐渣含碳量,是動力分廠始終攻克的目標。 磨煤機磨出煤粉的粗細是由兩個方面決定的:一是磨輥與磨盤的碾壓力大小,二是分離器對煤粉的分離效果。尤其是分離器的分離效果對煤粉細度起著關鍵性的作用。現在絕大部分廠家使用的分離器都是動態分離器,分離效果明顯,缺點故障多,檢修頻繁,電耗大。我們的分離器是最原始的擋板調節靜態分離器,設計陳舊,徑向擋板調節效果差,導致了煤粉細度和均勻性差。經過調研,一種雙調節分流式高效節能分離器技術較為先進。該技術是在徑向分離器的基礎上,在軸向增加一組分離器,徑向擋板可以有效調節煤粉細度,軸向擋板可以有效調節煤粉均勻性指數,從而提高煤粉分離效果,滿足工藝要求。同時無需維修,使用壽命長,大大降低了維修費用。 此次磨煤機改造工作量大,安全起吊難度大、系統安裝復雜,為確保工作順利完成,動力分廠專業組與改造廠家分工明確,默契協作,全力攻堅,經過1個多月的施工,2#鍋爐磨煤機分離器改造順利完成,為后續磨煤機調試工作打下堅實基礎。 通過本次磨煤機雙調節分流式高效分離器和高效噴嘴環的改造,提高了鍋爐寬煤種的適應性,煤粉細度和均勻性指數,提升了入爐煤質品質,降低石子煤排放,提高了鍋爐燃燒效率,為公司節能降耗添磚加瓦。(動力分廠 苗育培)